搜索

工作总结

发布时间: 2026.04.12

自动化控制系统改造项目工作总结。

今年三到六月,我带团队干了三条生产线的控制系统改造。说是“组队”,其实就是拉着兄弟们从A车间转战B车间,再转战C车间。仪表、PLC柜、电缆沟,这些东西打交道的时间比跟老婆孩子都长。

项目涉及三十七套控制柜换新,四百多个I/O点核对,整套联锁逻辑重构。开工前我做两件事:第一,把GB 50093里关于电缆敷设和接地的章节复印出来,每人一份,圈出红线;第二,定了个死规矩——拆旧柜前,所有信号状态必须双人确认,一人读数一人记录,谁签字谁负责。

第一个坑出在旧柜拆除前一天。小周带人测备用线对地绝缘,回来跟我说“差不多都达标”。我问具体数值,他说0.3兆欧左右。我说你把兆欧表拿来,当着我的面再测一遍。结果六个备用通道,四个在0.3到0.5之间,按规范至少20兆欧。那根电缆穿过了车间地沟,地沟里长期积水,护套已经发软。我当场让小周把那段电缆切掉两米,重新做终端接头,用热缩管双层密封,再测——120兆欧。这事我后来在班前会上没点名,但把规范条款贴在每个人的工具柜上,底下加了一行字:“达标不是差不多,是实测数据说话。”

真正让我上火的是第二周的联锁测试。按照工艺卡,反应器压力≥2.50MPa时紧急泄压阀开,进料阀关。我们做到2.48MPa,泄压阀动了。逻辑上早了0.02,看起来是保守,实际上是隐患。我调出程序一看,设定值被改成了2.48。改的人是个干了五年的老手,理由是“安全裕度大一点好”。我立刻叫停测试,召集所有人到机柜间,花了十五分钟把HAZOP分析报告里关于联锁设定值的论证过程念了一遍——那个2.50是经过偏离分析和后果模拟定出来的,改任何一个数字,整个逻辑树就变了。会后我做了三件事:PLC程序加上写保护,密码只有我和副经理知道;HMI上的设定值修改权限分级,操作员只能看不能改;变更管理流程打印塑封,贴在调试工位正上方。

那阵子天天闷热,有天早上雨刚停,甲方生产部长打电话来,语气很急:“新系统上线第三天,中间罐区液位计跳变,误报高液位,操作员手动切了进料。”我带上示波器和福禄克到现场,拆开变送器端子盒,里面有一层细密的水珠。查穿线管,发现接头处的密封胶泥老化开裂,雨水顺着电缆外皮渗进去。处理方案不复杂:换密封接头,在穿线管最低点加排水三通,用生料带加密封胶双重处理。但这事暴露了我们的验收漏洞——只测了电缆绝缘,没做穿线管的水密性检查。当天下午我补充了《室外仪表安装检查清单》,增加了两条:密封处用肥皂水检漏,负压保持测试五分钟。

团队技术能力的成长,说实话不是靠我讲课,是靠在故障里硬逼出来的。记得项目冲刺那周,凌晨一点,一个温度信号全线飘红,八个点同时跳变。大家围在机柜间,我用万用表从传感器端一路往前推,到隔离配电器时发现地线排松动,共模干扰窜进去了。排查过程中,我让新来的小李把每一步的判断依据和测量值记在工作日志上,不准只记结论。后来另一个通道出现类似问题,他自己从日志里翻出上次的排查顺序,四十分钟搞定。第一次那个故障我们折腾了三个小时。这种进步比什么考核都实在。

验收阶段我定了“双人确认+视频留痕”。每个回路测试、每个联锁动作,一人操作一人拿手机录像,录完当天上传到项目共享盘,命名格式是“日期_回路号_测试人”。业主监理一开始嫌麻烦,说以前从没这么干过。我把规范条款翻出来——GB 50093第9.2.4条,测试记录应包含过程数据及见证资料。我说你们要不信,咱们做个对比:随机抽十个回路,你们按老办法验收,我按我的办法,看谁先找到隐藏问题。结果抽到第三个回路时,我的录像里清晰地拍到继电器动作有两次颤振,他们的纸质记录上只打了个勾。从那以后,监理主动要求所有隐蔽工程都按这个流程走。说实话,隔壁标段有个队伍因为没留够过程记录,被要求返工重测,多干了两周,看着都替他们窝火。

也有遗憾。新系统的PID参数整定,我们只做了常规的阶跃响应法,有两台调节阀的振荡问题到现在没根治,靠操作员手动干预扛着。下个项目我计划用两周时间,带着小周和小李把#302罐区那两台阀重新整定一遍,先试继电反馈法,不行再换临界比例度法。做完之后写一个案例,把整定步骤、参数计算、注意事项都写清楚,以后谁遇到同类问题直接翻。

三条线改造完,DCS画面上所有参数平直得像刀切过一样。那天晚上我一个人在机柜间坐了一会儿,没开灯,就听着风扇声。这种踏实感比什么风景都强。下次再干,我知道该带什么工具,也知道该磨哪些刀。

    更多精彩工作总结内容,请访问我们为您准备的专题:工作总结
"工作总结"延伸阅读