【可收藏】班长试用期工作总结。
这三个月过得比想象中快,也比想象中累。刚接手时没想那么多,就觉得咱这摊活我熟,干了十来年,闭着眼也能摸清门道。可真坐在这位置上才发现,自己干和带着一帮人干,完全是两码事。
先说设备。我干了件挺笨的事——把过去一年的故障报修单全翻出来,一张一张过。那堆单子摞起来半尺高,大部分就写几个字:“皮带机故障”、“电机异响”,问当时怎么回事,没人记得清。我连着加了四个晚上班,在办公室把单子按设备型号、故障部位、发生日期敲进Excel里。统计完一看,自个儿都愣了:六十多起故障里,光五台关键设备就占了四十起,而皮带输送机的滚筒轴承过热,单独拎出来就有十三次。这比例不对,轴承过热不是突发的,肯定有前兆。
我把统计表打出来贴到休息区,旁边附了前两年因为紧急停机损失的产量,按当月奖金折算了一下。没说话,就让他们自己看。第二天早会,平时话最多的老李头先开口了:“这玩意儿准不准?”我说数据就在这儿,咱要不信,就现场测。从那周开始,我要求巡检必须带红外测温枪,关键轴承的温度、振动值要记在本子上,不许只打勾。头两天有人嘟囔,嫌麻烦,我说先试一周,不行再改。结果第三周就出事了。
那天下午两点多,操作工小刘跑进来,说2号磨机的电机前轴承温度比早上高了8度,他测了三遍,还是高。我问以前遇到过没,他说没有,拿不准该不该停。我看他一眼,他眼神里有点慌,怕误报挨骂。我说:“停,现在停,出了事我担着。”停机、拆盖,一看,轴承里的油脂已经发黑结块,再跑两小时,轴瓦准烧。那一下午,维修班的人都没吭声,换完轴承重新启动,已经晚上七点。小刘走的时候跟我说:“哥,刚才我真怕你让我接着干。”我说我也怕,怕判断错了。但数据不会骗人,8度温差就是警报线。那之后,测温枪再也没人嫌累赘了。
管线返工的事也挺窝火。月初抢一条新工艺管线,监理来抽检,发现三处支架间距超了标准,勒令返工。当时正是项目冲刺那周,大家累得跟狗似的,一听要返工,焊工直接把面罩摔了:“谁定的点谁重干!”我那天也火,但没发出来。晚上收工后,我把几个骨干叫到项目部,一人发瓶水,拿图纸铺桌上。我说咱别吵,先算。我打开电脑调出设计荷载,一段一段算支架受力,算出最大允许间距表。算完一看,之前凭经验估的确实有几处超了。第二天重新分工:老师傅定位,年轻人按表复核,复核完再焊。后面一公里管线,一次验收通过。那天监理签字的时候说了句:“这才像干活的样。”我听着脸上发烧,但心里也服——经验靠不住的时候,就得靠计算。
质量验收这块,我弄了个量化表,把焊缝高度、法兰螺栓力矩、表面清洁度全写成具体数值,让干完活的人自己先填,签上名,我再抽检。刚开始推行时,有人笑话我:“班长,你这是把我们当幼儿园小孩了?”我说你先填一周试试,填不明白咱再说。结果抽检第一周,自检合格率只有72%,我一测,很多螺栓力矩根本不够,扳手就摆在那儿,没人较真。我把数据拿到会上,没点名,就问:“这28%的不合格,要是漏了,谁去堵?”后来力矩扳手我就固定在标准值上,谁用都得按那个数拧。现在大家习惯了,反倒觉得有数踏实。
故障响应慢的问题也让我头疼过。以前操作工报修,打电话就说“坏了”,维修工来了发现缺备件,再回去拿,来回半小时没了。我拉着维修班长把常见故障列了张清单,配上照片和故障代码,让操作工报修时在手机APP里选代码、传照片。维修工出工前就能看见现场情况,该带什么带什么。就这么个小改动,平均响应时间从45分钟压到22分钟。数据一出来,维修班长服了,说这比扯皮强。
当然也有还没啃下来的硬骨头。预防性维护一直想做,但设备振动、温度的数据才攒了三个月,还不够画出趋势线。下一步计划是把保养周期从固定天数改成按状态浮动,哪台设备数据波动大,就提前安排保养,不搞一刀切。另外我想把班里每个人的一次交验合格率、处理故障耗时做成技能矩阵,谁强谁弱一目了然,让老师傅定向带徒弟,不搞全员培训那种走过场。
昨天中午去现场,看见小刘拿着测温枪在2号磨机跟前蹲着,我问他干啥,他说:“我每天这个点测一次,记本上,看它涨不涨。”他那个本子已经记了小半本。我拍了拍他肩膀,没说话。这三个月,要说最大的变化,可能就是这些本子、这些数据,慢慢变成大家干活时的习惯。有些习惯刚开始是逼出来的,逼着逼着,就成了自己的。
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