2026年插齿工工作总结。
试用期三个月,今天最后一天。早上进车间先去看那台Y54,床身底下垫的牛皮纸又洇出巴掌大一片油印,渗了一夜。我跟维修的老赵打了招呼,明天得把那根老油管换了,凑合太久了。
刚来时第一个跟头就栽在这批台资齿轮上。模数1.75,齿数73,20CrMnTi材料,渗碳淬火前插齿,齿向公差0.015毫米。第一次试切了三件,送检测,两件超差。当时我蹲在机床旁边,看着检测报告,脸上有点挂不住——毕竟来之前说自己干过这行。车间主任路过瞅了一眼,啥也没说走了。那感觉,比骂两句还难受。
后来自己拿百分表打主轴,发现下行到终点的瞬间,表针有规律地跳动。让刀弹簧松了。但麻烦的是,主轴间隙也偏大。我跟师傅商量,先紧间隙,再调弹簧。紧间隙的时候,扳手吃不上劲,得整个人趴在床身上,胳膊伸进油乎乎的防护罩里,一下一下找角度。调完再试,还是差点意思。又把让刀机构的楔铁拆下来,发现磨损面有细微毛刺,砂纸打了打,装回去,这才稳住了。那批活最后干了四百多件,全检过了。现在想想,当时要是图省事只调一个地方,现在可能还在返工。
磨刀的事跟老师傅顶过牛。我提出前角控制在5度到7度,干了一辈子插齿的老周说,你才来几天?我磨刀的时候你还在念书。我没吭声,自己磨了三把,标上参数,上机跑活。第一把干到一百三十件,齿面粗糙度开始变差;第二把一百五十件;第三把,前角6度、后角7度、砂轮粒度46#,干到二百一十件还在干。我把数据贴在看板上,老周后来磨刀,开始拿卡尺量前角了。现在班前会,几个年轻人还凑过来问,这种料用多大前角合适。说实话,这种时候比发奖金都舒坦。
五月份那次设备故障,差点把活干废。4号机干一个大齿圈,突然“咯噔”一声,接着就是有节奏的异响。停机一看,工件表面有啃齿痕。按常规先查刀具、查主轴,都没事。我盘工作台,手轮在某一段沉得厉害。当时想着可能是蜗轮副坏了,那就麻烦了,拆一次至少两天,这批活肯定耽误。
我趴在地上,打开工作台底部的观察窗,手电筒照进去,看见蜗轮齿面上糊着一层黑泥,手一摸,是铁屑和油泥混在一起。再细看,蜗杆轴承座那边有磨损的铁末子。我让操作工把切削液排空,拆侧盖板,高压气枪吹出来的铁屑能扫一小堆。清理完换油,盘车,异响轻了,但还有。后来判断,轴承已经有轻微点蚀。没办法,只能跟调度商量,把这台机床的活换成余量大、精度低的,又撑了一个月,等备件到货才大修。那次之后,我让操作工每天下班前必须用磁棒吸一遍工作台周围的铁屑,谁不干我不签字。
有一个早上印象特别深。那天刚下过雨,车间里潮乎乎的,我蹲在机床后面清铁屑,手机震了,陌生号。接起来对方说,我是XX厂技术部的,你们上个月交的那批齿轮,我们装机测了,噪音比另一家供应商低3个分贝,后续订单优先考虑你们。我攥着沾满油污的手套,愣了几秒,想说点啥,最后就嗯了一声。挂了电话继续干活,但那一天,机床声音听着都比平时顺耳。
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三个月干下来,废品率从最开始试切的百分之十几,降到最近这批活的百分之零点几,刀具单耗算过一笔账,比去年同期低了将近两成。但这些数字说实话都是副产品。真正让我觉得自己站住脚的,是上周老周问我:小X,这种斜齿的让刀补偿,你算过没有?
明天打算早来半小时,把那根漏油的管子换了。然后接着琢磨新来的那台数控插齿机,三菱系统,编程手册才啃了一半。就这点事儿,日复一日。
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