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工作总结

发布时间: 2026.03.11

〔高质量〕甜品师个人工作总结。

去年团队调整后,我接手了核心甜品线的出品把控。名义上是“负责”,其实就是给整个后厨当运维——盯着每台设备的工况、每道工序的参数、每个人的操作习惯,随时准备扑上去处理突发故障。这一年下来,有几次经历折腾得够呛,但复盘出的教训比前三年加起来都多。

先说说那场让我差点睡在烤箱边的戚风坍塌事故。

第二季度,我们一款招牌戚风突然抽风,每周总有那么一两批,出炉时塌得跟泄了气的皮球似的。开始怀疑原料批次,换了三家供应商的粉和蛋,没用。又怀疑烤箱温控漂移,喊设备商来校准了两次探头,问题照旧。那阵子每天出炉我都要站在烤箱前盯着,比看服务器监控还紧张,生怕哪盘又塌了。

后来我干脆搬了个凳子守在打蛋机旁边,盯了三个通宵。终于在第四天晚上找到线索。那天闷热,夜班师傅为了赶时间,蛋白霜打发的速度比日班快了一倍。我让他停一下,拿测温枪测了下蛋白温度——29度。日班室温低,打发完也就19度左右。问题就在这儿:室温高,蛋白升温本来就快,再高速打发,看似省了时间,但蛋白霜的稳定性其实在下滑。这就像服务器在高温环境里超频,跑得越快,死得越快。

我把夜班师傅叫过来,没批他,就拿他高速打的那盆和我重新按慢速打的另一盆,同时进炉烤。出炉时他看完没说话,第二天开始,主动拿测温枪测蛋白温度了。

后来我把打发环节的规程改了:不看时间看状态,蛋白终温必须控制在19度以内。打蛋机的速度也分成三段——低速起泡、中速定型、最后低速收气泡。这套流程跑顺之后,戚风坍塌率从8%直接掉到0.3%以下。一个月少报废二十多公斤面粉鸡蛋,折算下来光这一项就省了小两千块钱。

再说淋面蛋糕那次,差点把客户的酒会搞砸。

那天下午两点,一批要送去客户酒会的淋面蛋糕,临出库前淋面突然发乌,镜面光泽全没了。离交付只剩三小时,厨房里气氛紧张得能拧出水来,有个师傅调新淋面时手抖得厉害,我吼了一嗓子:“慌什么,机器坏了先切手动模式会不会?”大家这才稳住。

我当时做了三件事:第一,把发乌的蛋糕全移进低温操作台,让淋面快速凝固,防止情况恶化;第二,让一个师傅专门用手机录像,把每个补救动作都拍下来,万一客户那边有争议,咱们有证据;第三,让另一个师傅去调一小批高亮度淋面,准备现场做二次补光。

最后在交付前二十分钟全部搞定,蛋糕送到时光泽度比平时还好。客户专门打电话过来,说效果超出预期。

事后排查原因,查得我挺无奈。问题出在当天新拆的一箱吉利丁片,和以前同一个品牌,但换了新包装,凝固力和透明度都有差异。采购环节只看了品牌,没做批次测试。后来我们定了规矩:任何新原料批次,哪怕同品牌,必须先用小样做个首件测试,验收合格才能上线。这招虽然麻烦点,但至少堵住了这个坑。

还有个小事,是关于巧克力调温机的。

以前调温机总是等堵了才疏通,导致巧克力结晶紊乱,做出来的成品表面总有花斑。后来我给它建了个维护档案,每个月固定清理一次输送管道和喷嘴,清理下来的巧克力渣过筛后还能回收用。清理前后都测一下能耗和控温精度,数据显示,定期维护后能耗降了12%,不良品率从3%压到了1%以内。老板后来跟我说,光这一台机器一年省的电费和原料费,够买台新的了。

真正让我觉得这一年没白干的,是有回一个老客户发微信过来,说她最近半年买的提拉米苏,每一批手指饼干的湿度都刚刚好,不像以前有时候干有时候湿。她说:“吃你们家的蛋糕,心里踏实。”

这话比什么奖都实在。

这一年新品没憋出几个,光跟这些“事故”较劲了。但较完劲发现,把后厨那些看不见的漏洞堵上,比憋十个爆款都管用。明年想干的事,是把研发转生产的流程再捋一捋,让新品的落地也能像现在老品一样稳。

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