一线技术工作调职总结。
把手头最后一张设备运行记录表签完,突然意识到在这个岗位的日子开始倒计时了。趁着记忆还热乎,把这几年在一线攒下的那些经验、踩过的坑,原原本本梳理一遍。不整虚的,全是真金白银换来的教训。
先说去年春天那档子事。南线污水处理单元溶解氧数据持续异常,中控室的工艺员急得团团转,仪表换了、探头校准了、PID参数调了三轮,数据照样像心电图一样乱蹦。那几天正赶上回南天,墙上能渗出水来,我跟搭档老李实在坐不住,拎着管钳和万用表就下了现场。从鼓风机房开始,沿着曝气管道一米一米往前摸,管廊里又闷又潮,工作服湿透了两次。最后在调节池和厌氧池之间的阀门井里找到了祸根——一个电动调节阀的反馈连杆被脱落的保温棉和淤泥卡死了。保温棉这东西,吸水后跟烂泥似的,把连杆糊得严严实实,阀门实际早就不听使唤了。
清完淤泥、重新润滑、标定零点,前后折腾了两天。这事过后我想了很久,故障表象是数据异常,根子其实在施工遗留和日常巡检的盲区。后来我做了两件事:第一,把全厂所有关键阀门的执行机构列入季度强制保养清单,必须开盖检查,拍照留存;第二,在自控程序里加了一段逻辑——阀门指令和反馈偏差超过15%且持续3分钟,系统自动弹窗,中控必须签字确认。但这还不算完,事后我专门盯着施工队把整个阀井的保温层重新包扎了一遍,加了两道不锈钢卡箍,又跟维护班商量,在月度点检表里增加了一项“阀门井杂物及保温检查”。这才算真正把漏洞堵上。
再说说能耗这块。我负责生化处理单元的自动化控制代码维护,尤其是曝气控制模块——全厂最大的电老虎。原来的控制逻辑是早年请外部公司写的,保守得很,溶解氧常年维持在2.8毫克/升上下,风机满负荷转,电费噌噌往上涨。领导开会时绕着弯子提能耗,我听着心里有数,但没急着动手,先把去年一整年的历史数据全导了出来。
记得那段时间,我把自己关在中控室整整一周,白天盯着实时曲线,晚上趴在电脑前对着Excel画趋势线。凌晨两点到五点这个时段,进水负荷低,溶解氧需求几乎只有白天三分之一,可风机还在那儿傻乎乎地满负荷转。我试着把设定值从2.8慢慢往下降到1.8,盯着出水氨氮和总氮的变化,手都在抖——万一超标,这责任可担不起。那几天连水都不敢多喝,怕上个厕所的功夫曲线崩了。
中间试过一把把DO压到1.5,结果氨氮数值瞬间往上窜,吓得我赶紧调回来。试错的过程比想象中长得多。最后我琢磨出一个笨办法:把一天分成六个时段,每个时段设定不同的目标值,凌晨时段做成一个缓坡下降再缓坡上升的曲线,像个浴盆似的,避开剧烈变化。同时调整了PID的死区范围和积分时间,让风机在低负荷时能稳定低频运行。
新程序上线后,风机切换次数减少了七成还多,次月电费单下来,比去年同期降了八万三。我反复核了两遍,确认没看错,确实降了这么多。但这活儿还没完,后来我又花了两个月,把进水水质、水温、污泥浓度这些参数跟溶解氧需求做了个对照表,发现水温变化对需氧量的影响比我想象的大得多,正准备把温度补偿写进下一版程序。
还有一件事让我印象深刻。深度处理车间换了两台进口高压反冲洗泵,施工队安装完拍着胸脯说没问题,试运行也正常。但我总觉得声音不对,用听音棒顶着轴承座,能感觉到一种细微的、不规则的金属摩擦声,频率跟电机转数对不上。施工方说是新机器磨合,开开就好了,我坚持要开盖检查。打开一看,联轴器对中数据偏差了0.15毫米——也就两三根头发丝的厚度。这个偏差在低速时听不出来,高速运转起来,用不了三个月,轴承准得烧,轴封一漏,十几万就没了。
施工队不情不愿地重新找正,我全程盯着百分表,直到跳动控制在0.03毫米以内才签字放行。后来我跟维护班的人说,验收不是走形式,你耳朵听到的、手摸到的,比报告上的数据更可靠。我把“关键设备安装对中”写进了我的验收清单,作为必须现场复核的红线。
当然也有没办成的事。去年尝试把污泥浓度在线监测数据接入自动控制系统,实现碳源投加的自动调节,折腾了两个月,数据一直不稳定,最后只能暂时搁置。后来分析,是现场的污泥浓度计本身精度不够,加上管道流速变化太大,这事儿给了我一个教训:自动化改造的基础是可靠的现场仪表,硬件不行,再牛的程序也白搭。
几年下来,手上的老茧厚了一层,程序版本号也跳了几十次。要说有什么心得,就是别迷信什么“进口的肯定好”,也别信“应该没问题”。你的眼睛、你的耳朵,还有你从一次次故障里攒下的那些教训,才是最靠得住的。新岗位不管是去哪儿,这身本事和这股较真的劲儿,够用。
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