2026年自来水厂运行维护年终工作总结。
今年主要泡在深度处理改造项目的工艺调试里,顺带把高峰供水期间暴露的老毛病挨个收拾了一遍。回头翻翻工作日志,没干出什么能写论文的大事,就是跟几台不听话的设备较了半年劲,把几个“欠账”的工艺环节捋顺了。挑几件实在的事说说。
先说深度处理那块。臭氧活性炭工艺通水那天,厂家的人拍着胸脯说没问题,结果第三天后臭氧接触池的尾气破坏器就跟犯了哮喘似的,嗡嗡响着响着就报警停机。这玩意儿要是彻底撂挑子,臭氧泄漏可不是闹着玩的,整个车间都得拉警报。厂家售后的回复很干脆:催化剂失效,换一套,三万多,备件等两周。
我等不了两周。高峰供水就在眼跟前,停产一天是什么概念?我跟机修班的老王商量,咱先拆开看看,死马当活马医。拆开防护罩,催化剂颗粒看着挺新鲜,没变色也没粉化。问题出在哪儿?我俩蹲在地上抽了两根烟,盯着拆下来的管路发呆。老王指了指进气管道内壁,有一层细细的水渍。明白了——尾气带着湿气进来,冷凝水积在底部,把催化剂表面的微孔给糊死了,说白了就是“淹”得不透气。
措施很土,但管用。在进气管道最低点割了个口,加装了一个疏水阀,旁边再接个手动旁路。重新装回去,开机,数据从82%直接跳到99.5%以上,一直稳到现在。这事儿给我的教训是:别迷信进口设备,也别全信厂家的判断,很多时候设备撂挑子不是因为核心部件娇气,是咱们配套的辅助环节没伺候到位。
再说说夏季那场硬仗。六月份连着半个月高温,供水量一天一个新高,偏偏这时候原水藻类爆发。沉淀池翻花,矾花上浮,像煮饺子似的往水面上翻,水质肉眼可见地变差。按操作规程,应该调整加药量和排泥频次。但调药有滞后,等在线仪表看出变化,不合格的水可能已经翻过滤池了。
那段时间我们搞了个笨办法。我跟班组的几个兄弟,拿着便携式浊度仪和pH计,守在沉淀池的配水井和出口,每半小时测一次,手写记录。中控室的桌上全是揉成一团的数据纸条。我们根据泥位计实时数据和肉眼观察的矾花形态,把排泥阀改成“少量多次”——不是等泥积满了再排,而是见好就收,勤排浅排。同时把前加氯的投加点往前挪了半米,让氯跟藻类多接触一会儿,提前灭掉它的活性。
效果是实打实的。整个高峰期,出厂水浊度没超过0.1,比国标严了一个数量级。那段时间我经常半夜盯着数据发呆,说实话,比看什么报表都踏实。干这行的,数据就是命根子,没这个,说破天也没人信你。
设备维护这块,今年干了件得罪人的事。二泵房有几台进口机组,以前是“到期必修”,不管设备状态如何,到时间就拆。我琢磨着不对劲,有几台机组运行工况一直很好,振动和温度比新机组还稳,按周期大修反而可能因为装配手艺不过关引入新问题。
我跟领导商量,能不能改成“状态监测+时间”双重控制?领导犹豫,怕担责任。我说这样,出问题我兜着。我们给每台机组建了更细的健康档案,重点盯轴承温度、振动烈度、累计运行时长,还有电机的电流谐波。我自己用Excel写了个简单的预警模板,把日常巡检数据输进去,哪个参数飘了自动标红。只有数据摸到警戒线,或者确实到了设计寿命末期,才安排解体大修。运行平稳的,只做例行保养和绝缘测试。这么一改,今年直接少拆了两台机组,备件省了,人工省了,最关键的是机组连着转,我心里更有底。
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当然,今年也栽过跟头。有段时间出厂水的pH老往下掉,查了加药系统,查了在线仪表,折腾了两天,最后发现是pH计电极的参比液用完了,测量值漂移。仪表显示偏低,实际上工艺参数屁事没有。这事儿挺丢人的,但教训深刻:天天盯着屏幕上的数字,反而忘了最基础的标定和维护。现在周一早上,雷打不动手工比对一次关键水质指标,确保仪表可信,人更可信。
那是一个雨后的早晨,我记得很清楚,电话响了,是个老大爷,嗓门挺大,开口就问“你们今天是不是没干活?水龙头放出来的水浑得没法看!”当时脸上真挂不住。虽然最后查出来是管网末梢的沉积物被冲刷起来了,不是出厂水的问题,但我们还是立刻安排人去现场排放,一直回访到老大爷说“行了,清了”才放心。那个电话让我记到现在——我们在厂里看仪表,老百姓在家里看水龙头,这中间差的不只是几十公里管网,是信任。你仪表上数据再漂亮,用户龙头的水不对,你就是零分。
下一步,想把次氯酸钠的投加再琢磨琢磨。现在的PID控制,在大流量波动时总是慢半拍,像开车光盯着后视镜,等看到变化再调,已经晚了。我想给它装个“前探头”,根据进水流量的变化提前把药量给出去,争取让出厂水的水质曲线从现在的“锯齿状”变成“一条直线”。还有老V型滤池那几台气动阀门,动作越来越肉,得提前做备件计划,不能等坏了再抓瞎。
水厂这活儿,没什么惊天动地,就是盯着每一个数据,摸透每一台设备,把预案想到前头。一年到头,只要水能平平稳稳地送到千家万户,这功夫就没白费。
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