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工作总结

发布时间: 2026.03.09

(高质量)工厂技术员个人年终工作总结。

今年干完坐下来捋了捋,主要做了三块事:三条生产线的设备保运、两个技改项目的落地、还有带团队里那俩年轻人。不说虚的,直接拿几件事儿说说这一年的经过。

设备完好率全年做到98.6%,比去年高了0.8个百分点。有人可能觉得这0.8%不算啥,但对应的非计划停机时间少了27个小时。这数字背后其实是把工作重心从“救火”往“防火”上挪了。

六月份那事儿我记得挺清楚。那天在看油液分析报告,发现3号挤出机减速机的铁谱磨损颗粒浓度往上蹿得厉害。按以前的做法,要么等停机检修,要么再观察观察——反正还没坏。但我那天拿着听针和测温枪去现场转了一圈,声音倒没明显异响,但轴承座温度比平时高了3度。我心里就有数了,内部肯定已经磨上了。

难的是怎么跟生产开口。那会儿正是赶月底任务的时候,你突然说要停4小时,调度那边脸拉得老长。我跟他说得挺直白:现在停4小时换个轴承,下周就能正常转;现在不停,下周趴窝48小时起步,减速机总成十几万打水漂。最后协调下来,硬挤了4小时窗口。拆开上盖一看,高速轴轴承保持架已经裂了,滚子有轻微磨损。换完轴承洗完油路再开机,温度直接降了5度。这事儿之后我把所有关键设备的油液检测周期从半年改成了季度——花小钱才能省大钱。

工艺优化那边今年也啃了块硬骨头。产品A的老线做自动化改造,设计院给的方案是提高热风温度来提产。图纸会审的时候我总觉得哪儿不对,咱们这原料我摸了七八年,温度一高表面容易结痂,后续塑化肯定出问题。

我跟两个年轻技术员说,走,咱们上旧线做对比试验去。一个礼拜时间,每天蹲在那儿记录不同温度、不同风量下的含水率,最后数据出来发现:温度维持现有标准,风门再开大15%,效果最好。施工的时候我们坚持调整了风管走向,没按设计院的方案加加热功率。线投产后不但没结痂,干燥效率反而高了10%。这事儿告诉我一个理儿:工艺标准不是不能改,但改之前必须有现场数据撑腰。

带新人这块我今年花了差不多三分之一的精力。小刘和小陈都是刚来不久的大学生,理论底子有,但到了现场两眼一抹黑。我的办法就是带着干、盯着做,干完了拉回来复盘。

记得是个雨后的下午,新装的切粒机老是缠丝。小刘自己捣鼓了俩小时,换了两次模版都没解决。我过去没上手,让他先停机。我说你光盯着缠丝的地儿看没用,你顺着往前捋——水槽的水流稳不稳?进料口那根熔体条的牵引力对不对?他蹲下来盯着看了五分钟,突然喊:师傅,条一出水槽就抖,是不是水温高了?我们拿测温枪一测,比工艺要求高了4度。循环水调下来,问题马上就没了。

后来我跟他说,干技术这行,学的不是怎么换零件,是怎么观察、怎么建立从现象倒推原因的完整思路。小刘后来跟我说,那天蹲在水槽边看那五分钟,比他看一个月说明书都管用。这大概就是带人的意义。

九月那会儿还出了个岔子。一个进口滤芯该更换了,去库里领的时候发现系统显示有货、实际没有。紧急调货虽然没停产,但吓出一身汗。后来查清楚是我提交计划的时候型号写错了一位,库房按错的进货,系统里就显示有。这事儿之后我跟库房建立了每月核对机制,备件提报也改成双人复核——自己的错得认,认了才能改。

新上的控制系统也有心病。一些高级PID参数的调节还靠厂家,我们只能打打下手。明年打算带着小刘他们,把技术协议里的功能一项项吃透,请厂家来做一次深度培训,争取把核心技术攥在自己手里。

干技术员这活儿,说简单也简单——别让设备趴窝,趴了能最快让它站起来。但说难也难,每一个异常信号都不能放过,每一次维修经验都得传下去,每一天的数据都得往脑子里记。这一年走得还算踏实,明年接着把基础活儿做深做透。

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